Un grand fabricant d’ammoniac a augmenté la capacité de son usine de 20 % en utilisant l’équipement de transfert de masse de Munters.
Faits rapides
- Client : Industrie des engrais
- Lieu : Inde occidentale
- Nom de la tour : Absorbeur et régénérateur de CO2
- Diamètre de la tour : 4900 mm ; 2730 à 3940 millimètres
- Équipement de transfert de masse : Garnissage de tour et internes
Arrière-plan
Le client est l’un des principaux fabricants d’ammoniac, d’urée, de diméthyl-formamide et de bicarbonate d’ammonium. Vue d’ensemble du processus Les unités de production d’ammoniac et d’urée génèrent des alimentations en hydrogène (H2), en di-azote (N2) et en dioxyde de carbone (CO2) grâce à un reformeur commun. Les gaz de sortie du reformeur sont passés à travers l’absorbeur, où l’hydrogène et les autres gaz légers sont séparés, tandis que le dioxyde de carbone est éliminé par absorption de solution. L’hydrogène et d’autres gaz légers, ainsi que le dioxyde de carbone glissé du haut de l’absorbeur, sont acheminés vers la section de méthanisation. Le méthaniseur convertit le dioxyde de carbone résiduel en méthane pour augmenter la durée de vie du catalyseur du réacteur à ammoniac. La solution riche de l’absorbeur est ensuite évacuée dans le régénérateur, et le dioxyde de carbone est utilisé pour produire de l’urée. La solution pauvre du fond du régénérateur est renvoyée à l’absorbeur. Exigences du client Dans les conditions actuelles, le glissement du dioxyde de carbone de l’absorbeur était très élevé (~1200 ppm). Cela a conduit à une augmentation de la charge sur le méthanateur tout en augmentant le volume du flux de purge de la boucle d’ammoniac. Le client souhaitait réorganiser le système pour : - Réduire le glissement des CO - Augmenter la capacité de l’usine sans sacrifier l’efficacité de l’absorbeur Analyse des problèmes Lors de l’étude du système existant, il a été noté que les Pall Rings étaient utilisés comme supports de transfert de masse dans les tours à garnissage. Les anneaux Pall présentent un inconvénient inhérent à une perte de charge plus élevée et à des limitations de performance pour le transfert de masse. Cela a entraîné une augmentation de la charge du compresseur, ce qui a entraîné un glissement excessif du dioxyde de carbone. Solutions apportées L’évaluation hydraulique des tours existantes et de l’intérieur de la tour a été effectuée à l’aide de Medal-Pak et les résultats suivants ont été notés : - La chute de pression s’est avérée sensiblement inférieure à celle des Pall Rings - La capacité pourrait être augmentée de 20 % - Une modification mineure des internes existants pour supporter des charges plus élevées a été suggérée Sur la base de l’aperçu du processus, il a été prédit que le glissement du dioxyde de carbone serait de l’ordre de ~ 1200 ppm. En conséquence, les garnitures de tour Medal-Pak ont été fabriquées, fournies et installées. Les internes ont été modifiés sur place pendant l’arrêt. Résultats obtenus - Réduction de la perte de CO2 à 500 ppm avec une capacité supérieure de 105 % - Réduction de la consommation de vapeur dans le régénérateur à 10 %
Faits rapides
- Client : Industrie des engrais
- Lieu : Inde occidentale
- Nom de la tour : Absorbeur et régénérateur de CO2
- Diamètre de la tour : 4900 mm ; 2730 à 3940 millimètres
- Équipement de transfert de masse : Garnissage de tour et internes

